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            • 純水制備中三價鐵超標原因及處理

            • 來源:公司官網(wǎng) 發(fā)布日期:2014-09-12 16:21:52 瀏覽次數(shù):2795
            • 1 原因分析及處理

              為了準確地查找原因,我們按照圖1所示的流程進行了Fe3+全分析,初步確定為如下幾個原因:

              1.1 設(shè)計選材不當(dāng)
                
              原水經(jīng)過陽床處理后即為軟水,隨后至脫碳塔除掉水中的二氧化碳,經(jīng)查閱初步設(shè)計,脫碳塔內(nèi)的蓖子板(即填料下端承重部件)設(shè)計為碳鋼材質(zhì),而軟水pH值在2.8-3.0之間,對碳鋼有極強的腐蝕性,遂對脫碳塔進出水進行Fe3+分析,分析結(jié)果見表1。
              從表1中看出,軟水經(jīng)過脫碳塔后,系統(tǒng)中Fe3+含量升高較多,確定脫碳塔鐵泄漏嚴重,并導(dǎo)致陰樹脂鐵污染,以致于陰樹脂不但不能吸附水中的Fe3+,還有可能不斷地釋放,增大了混床的運行壓力,同時我們也明白了開車初期Fe3+指標合格率尚能維持在70%-80%可能是因為陰樹脂吸附了大量的鐵離子。所以,我們認為脫碳塔鐵部件腐蝕應(yīng)該是純水Fe3+超標的主要原因。
                將脫碳塔內(nèi)的蓖子板更換為不銹鋼材質(zhì),消除了脫碳塔漏鐵現(xiàn)象。

              表1  脫碳塔進出口Fe3+分析

              水樣編號 進口ρ(Fe3+)/(mg.L-1) 出口ρ(Fe3+)/(mg.L-1)
              1 0.06 0.21
              2 0.05 0.16
              3 0.10 0.23

              1.2 施工質(zhì)量不好
                
              對陰陽床的進出口管道泄漏及檢修情況進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)2臺陽床出口管及4臺陽床的進酸管線發(fā)生過泄漏,4臺陰床進口管彎頭均發(fā)生泄漏,對停運的混床的出口管道進行電火花檢測,發(fā)現(xiàn)有較大面積的襯膠破損。由此判斷在各襯膠管道發(fā)生泄漏前較長一段時間內(nèi)一直在發(fā)生鐵泄漏,直到出現(xiàn)穿孔。
                針對以上現(xiàn)象,我們分析認為,襯膠管道在如此短的時間內(nèi)發(fā)生較大面積的破損,應(yīng)該是施工質(zhì)量問題,通過進一步的確認發(fā)現(xiàn),大多數(shù)的泄漏均發(fā)生在彎頭的連接法蘭處,從換下的彎頭看,法蘭處的襯膠在安裝時就已破損。
                將4臺陰床的一段進水管及2個彎頭、2臺陽床的出水管彎頭、混床的出口管線和純水箱全部更換為不銹鋼材質(zhì),將酸再生襯膠管線全部更換為玻璃鋼管,解決了襯膠管道鐵泄漏問題。
                   1.3 再生用堿不合格
                根據(jù)原設(shè)計,我公司一直使用的是附近廠家生產(chǎn)的隔膜堿,但內(nèi)含雜質(zhì)較多,且有可能Fe3+含量超標,為此對其進行了取樣分析,從分析結(jié)果看,其鐵的質(zhì)量分數(shù)在0.0012%-0.0015%之間,而標準為≯0.0005%。
                另外,用交換柱做試驗,分別用隔膜堿和離子膜堿再生混床樹脂,試驗結(jié)果見表2。

              表2 兩種堿再生時混床進出水中Fe3+       mg.L-1

              水樣編號 隔膜堿再生ρ(Fe3+) 離子膜堿再生ρ(Fe3+)
              進水 出水 進水 出水
              1 0.10 0.051 0.10 0.039
              2 0.09 0.042 0.09 0.033
              3 0.07 0.039 0.07 0.028

              由表2看出,用離子膜堿再生的混床樹脂出水Fe3+含量較隔膜堿再生的混床樹脂出水中Fe3+含量低。將再生用堿更換為離子膜堿后,混床出水水質(zhì)有較大提高,F(xiàn)e3+含量明顯下降,同時陰樹脂鐵污染也得到控制。
              1.4 陰樹脂的處理
                對陰樹脂污染問題,采用了化學(xué)處理的方法:首先用質(zhì)量分數(shù)為5%-10%的Na2S2O2溶液浸泡24h,然后用質(zhì)量分數(shù)為10%的鹽酸溶液浸泡12h,最后進行信量再生,通過處理,陰樹脂顏色變淺,鐵污染得到緩解。

              2 實施效果

              上述措施實施后,系統(tǒng)鐵泄漏已基本得到了控制,同時混床出水水質(zhì)不斷提高,純水Fe3+指標合格率持續(xù)上升,如表3所示。

              表3  實施前后純水Fe3+指標合格率對比

              時間 ρ(Fe3+)/(μg.L-1) 合格率/%
              最大 最小 平均
              2001-07 50.63 18.5 35.6 37.5
              2001-08 45.34 17.6 32.5 50
              2001-09 38.52 15.2 27.6 80
              2001-10 30.25 16.32 23.16 90

              3 結(jié)語

              通過一系列的檢修。工藝處理和技改,造成純水Fe3+偏高的因素已基本消除。目前,該項指標合格率已達90%以上,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,沒有再發(fā)生鐵泄漏現(xiàn)象,為我公司的產(chǎn)品質(zhì)量提供了可靠的保證。

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